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Le travail effectué dans ce mémoire avait pour objectif l'étude de la commande par
mode glissant d'un redresseur à MLI triphasé et les performances obtenues par régulateurs
classiques PI. Pour ce faire une étude comparative des performances obtenues par chaque
méthode a été menée.
Ainsi, après une présentation générale du redresseur du point de vue constitution,
fonctionnement et modélisation, un état de l'art des techniques de commande utilisées a été
dressé. Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à une seule technique, il s'agit du
contrôle par orientation du vecteur tension (VOC). Dans les conditions d'orientation, le
vecteur courant du réseau a deux composants ; Ids représente la puissance active et Iqs
détermine la puissance réactive. Cette dernière composante du courants q été fixée a zéros
pour satisfaire la condition du facteur de puissance unitaire.
Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié le comportement du système sans boucle
extérieure de régulation de la tension Vdc (boucles internes des courants uniquement). Les
résultats obtenus ont montré que cette dernière est influencée par la variation des tensions de
la source et les variations de la charge, d'où la nécessité de rajouter une boucle extérieure
pour maintenir cette tension à un niveau constant.
Les résultats de simulation obtenus avec cette dernière structure (boucle externe de tension
Vdc) ont permis de vérifier l'efficacité de l'action de la commande.
" Par rapport à une variation de la consigne de Vdc, le système présente une réponse
ayant une excellente dynamique et un facteur de puissance unitaire
" En régulation (variation de la charge ou variation de la tension du réseau), on a montré
que le système est pratiquement insensible, ceci grâce a l'action de la commande qui
réagit en adaptant la puissance de référence afin de maintenir Vdc constante.
Par ailleurs, l'étude comparative menée sur les deux méthodes de commande (PI et SMC) a
montré la supériorité de la commande par mode glissant, aussi bien en ce qui concerne les
performances dynamiques en poursuite que la robustesse du système régulé par rapport aux
perturbations et présente un bon THD. La lecture des résultats obtenus, il serait intéressant
d'envisager quelques perspectives pour la continuation de ce travail, nous proposons ;
¢ Une imL'application de la commande non linéaire par mode glissant d'ordre supérieur pour
l'optimisation des résultats obtenus, car celle-ci permet de réduire le phénomène de
chattering.
plémentation pratique sur la carte dspace afin de valider les résultats obtenus
par simulation. |
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